摘要:質子交換膜燃料電池(PEMFC)電堆動態響應特性對PEMFC電堆的耐久性和可靠性具有很大影響。本文試驗考察了PEMFC電堆在動態工況下的輸出性能、單電池電壓均衡性變化和動態響應特性。結果表明,在整個動態運行工況下,電堆運行良好,進出口冷卻液溫差小于5℃。電流階躍變化時電堆電壓均衡性出現突增變化,同時隨著電流的增大,穩態時電堆均衡性變差。在超負荷(200A)運行工況下,電堆各單電池之間輸出差異變大,均衡性持續變差,電堆中間和前端單電池電壓明顯降低。此外,在整個動態響應過程中電流階躍上升時的電壓最大下沖值比電流階躍下降時的電壓最大上調量大,但輸出電壓能在10s內達到相對穩定的狀態(電壓波動率<0.02)。通過該研究,以期為實際車載電堆運行和控制優化提供參考。
1、試驗
1.1 、試驗設備
試驗在自建PEMFC測試系統平臺上進行,系統結構和框架如圖1所示。燃料電池系統主要由燃料電池電堆、氫氣供應子系統、空氣供應子系統、熱管理系統、控制及監測系統組成。試驗采用有30個單電池、活化面積為270cm2的電堆,電堆詳細參數見表1。對于氫氣供應子系統,來自高壓氫罐(15MPa)的高純氫氣(大于99.99%)經減壓閥和比例閥減壓后進入電堆陽極流道,陰極反應產生的水擴散到陽極為氫氣增濕。陽極氣體壓力由控制器控制,并與外部負載有關。同時電堆陽極運行于死端模式,通過控制吹掃閥,可以周期性地排出多余的水和殘余氣體,有助于電堆性能的恢復和提高。在空氣供應子系統,空氣經過過濾器由鼓風機供給電堆陰極,并為電堆陰極提供氧氣。為了保證PEMFC電堆的輸出性能,在進入電堆之前,采用博純加濕器FC300對干空氣進行加濕,電堆陰極出口濕空氣為加濕器提供濕蒸汽。兩個電磁閥由控制器控制,以確保電堆陰極入口的濕度。熱管理子系統旨在使電堆運行在目標工作溫度,包含兩個回路:第一個回路裝有PTC加熱器,主要用于電堆低溫啟動模式;第二個回路包括散熱器和風扇,用于電堆的正常運行模式。兩個電磁閥用于控制冷卻液回路。冷卻水泵循環回路中的冷卻劑(去離子水)將電堆產生的熱量送入散熱器和風扇進行耗散,使電堆溫度保持在目標值范圍內。所有傳感器均能在-20℃以下工作,溫度、壓力、濕度傳感器的精度分別為0.5%、0.25%和0.5%。在中心控制和監控子系統中,試驗采用了菊水(KIKUSUI)電子負載7000-04,最大功率達到7000W。測試平臺配有單電池電壓監測設備(CVM),用于隨時監測整個電堆30片單體電池的電壓信息。采用上海尚毅公司的信號調理箱以驅動輔助系統(如風扇),并為傳感器和閥門提供24V的電源。同時采用NI控制器和Veristand軟件進行實時控制和試驗觀測。
圖1 燃料電池系統測試臺架原理圖
表1 試驗電堆詳細參數
1.2、 試驗工況及條件
試驗參考同濟大學自制工況,同時借鑒Hou等測試工況和方法,并結合本試驗用燃料電池系統測試平臺,加載的動態工況電流如圖2所示。整個動態工況共620s,動態工況包括怠速、部分功率運行、額定功率運行和超負荷運行等。試驗過程中,將該電流循環曲線導入燃料電池測試系統電子負載控制軟件Wavy中,對電堆的運行條件進行設置,氫氣壓力保持在20kPa(表壓),陽極吹掃閥的開啟頻率為0.5/4s,空氣質量流量設置為12g/s,陰極進氣濕度≥90%,控制電堆冷卻液出口溫度為55——60℃,進出口溫差保持在5℃以內,同時實時記錄相應的電壓響應及其他參數變量。
圖2 動態工況負載電流圖
2、結果與分析
2.1、電堆性能隨工況的變化
PEMFC電堆首先進行了2h的穩定運行,待性能穩定后進行動態工況的運行拉載測試。圖3為電堆輸出電壓和功率隨運行工況的變化情況。電堆電壓和功率跟隨電子負載的需求(即電流)的變化而發生相應變化,在電流階躍變化過程中,電壓和功率都出現了明顯的上調和下沖現象,文獻[31-33]對這種現象進行了解釋和描述。當負載電流突然增大時,更多氫離子從陽極遷移到陰極而引起短暫的膜失水(電滲拖拽作用),導致歐姆阻抗增加,陰極水增多,進而發生水淹,造成電堆瞬時缺氣,并處于瞬時“饑餓”狀態,出現電堆電壓下沖現象。然后由于反擴散作用從陰極到陽極側,膜重新達到水合狀態,氣體供應恢復穩定,電壓性能逐漸恢復到穩定狀態。當負載電流突然下降時,陽極電拖效應降低,陰極的多余水由于反擴散的作用使膜更加濕潤,導致歐姆內阻降低,同時由于氣體供應量更加充足,造成電堆性能出現上調現象,隨著電堆內部水熱傳遞和氣體傳質趨于穩定,電堆的輸出性能逐漸恢復至穩定狀態。電堆在整個動態工況下輸出良好,在額定和超負荷情況下也能保持良好的輸出狀態,電堆的最大穩態輸出功率達到了3600W,電堆電壓為18V。此外,電堆的下沖現象比上調現象更加明顯,主要是因為階躍增加的電流略大于階躍降低的電流。電流越小,電堆陰極產生的水越少,膜水合和氣體供應更容易達到平衡狀態,電堆性能輸出更容易達到穩定狀態。對于電堆的功率響應,在電流階躍轉換過程中,由于電壓輸出采集的滯后性,功率會出現瞬態上調和下沖,上調現象更加明顯,最大上調量在電流從67A變化到170A時產生,最大輸出值為3785W,這是由于電流突然階躍變大過程中,電堆內部轉移的電荷更多,瞬態滯后性稍長,上調量更大且更明顯,但總體持續時間都很短,在1s以內,此后功率的變化趨勢跟隨電壓的輸出趨勢,最后達到穩定的輸出狀態,直到下一個階躍引起相應的變化。
圖3 電堆電壓和功率隨動態工況的運行變化
圖4是全動態工況下,單電池最高電壓、最低電壓、平均電壓及電堆效率隨時間的變化情況。單電池的平均電壓、最高電壓、最低電壓基本保持相似的輸出趨勢,但是在超負荷(200A)運行狀態下,單電池之間電壓波動更加明顯,特別是單電池最低電壓,當動態工況運行至500s時,單電池最低電壓開始持續下降,下降到0.486V,與最高單電池電壓(0.637V)相差0.151V,而平均電壓為0.6V,單電池電壓輸出的均衡性持續變差,電堆的運行穩定性降低,進而會引起耐久性的下降,因此,在實際運行過程中應該避免該現象的出現。最低單電池電壓出現在第一片單電池,這是由于大電流情況下單電池出現了水淹狀況,導致氣體傳質受阻,引起供氣不足,單電池性能輸出下降。在實際的車載燃料電池大功率電堆中,單電池由于氣體分布的不均勻性可能引起更大的性能輸出差異,不僅會造成單電池輸出性能的降低,甚至會引起反極現象。電堆效率的計算如式(1)所示。
圖4 單電池最高、最低、平均電壓及電堆效率隨工況動態的變化
式中,V標為燃料電池標準狀態下的可逆電壓,V標=1.23V。故電堆最高效率在低電流區間取得,最大為72.5%,最低效率在高電流區間取得,最低效率為47.5%。但在實際工況下,低電流區間內氣體(氫氣)利用率偏低,會引起較大的氫氣浪費,所以此低壓燃料電池系統氣體供應需特別優化。
圖5展示了動態工況下氣體供應和電堆進出口冷卻液溫度情況。在動態運行過程中,吹掃閥按照設定頻率開啟,故電堆氫氣壓力出現周期性波動,但氫氣進氣壓力基本維持在20kPa(相對壓力)。空氣質量流量也基本上保持在12g/s,同時陰極進氣相對濕度保持在90%以上,陰極對應進堆壓力約為15kPa(相對壓力)。即使在氫氣吹掃閥的開啟時刻,氫氣進氣瞬時壓力增加,最高達到34kPa,也依然維持膜兩側壓差在50kPa的范圍內,保證膜電極的機械強度。電堆冷卻液出口溫度總體上維持在55——60℃之內,但在超負荷運行情形下,電堆產熱量大,電堆出口冷卻液溫度上升明顯,最高達到了62℃。此外,電堆冷卻液進出口溫度的變化趨勢基本相同,小電流下進出口溫差較小,大電流下進出口溫差較大,特別是在200A運行狀況下,進出口溫差持續增大,但也低于5℃,滿足試驗目標值要求,同時也保證了燃料電池在整個反應截面積上的溫度梯度,降低了熱應力對膜電極的影響,增加了燃料電池電堆的耐久性。
圖5 氫氣壓力、空氣進氣流量、濕度、冷卻液進出口溫度隨工況的變化
2.2、單電池電壓均衡性
質子交換膜燃料電池在動態工況運行過程中,電池本身材料和內部結構會影響燃料電池的電化學反應及傳熱傳質的動態過程。另外,燃料電池系統供氣特性及系統控制策略也會對電池的動態響應性能和耐久性造成影響。具體的影響方式和程度又與具體的負載變化(工況變化)、燃料電池的材料及結構、系統運行參數及控制策略等密切相關。本文參考同濟大學自定義測試工況,對低壓燃料電池系統在車載工況下的動態運行響應特性進行了試驗研究。首先分析了電堆的輸出電壓和功率、反應物供氣流量/壓力響應和冷卻液溫度等變化情況,接著討論了動態運行過程中電堆單電池之間的均衡性變化,最后研究了動態響應過程中出現的上調和下沖特性等。以期為燃料電池電堆在動態工況下的性能輸出和耐久性試驗研究提供相應參考。
燃料電池單電池之間電壓均衡性差異可用電壓差異系數C v表示,如式(2)所示。
式中,Vi為第i片單電池輸出電壓;為單電池平均電壓;N為單電池數量。圖6為單電池電壓差異系數C v值隨工況的變化情況。電流階躍變化時刻,電堆的均衡性變化很大,出現了瞬時激增的現象,總體上電流階躍降低時刻的C v突變值為7%——9%,而電流階躍增大時刻的C v突變值在11%——13%,C v出現更加明顯的變化量,這是由于電流突增引起單電池之間更大的氣體供應不均,膜陽極側失水造成的歐姆阻抗增大也會加劇單電池電壓輸出的不均勻性。同時也對應于圖7中電堆電壓更加明顯的下沖現象。
圖6 C v值隨工況的變化
燃料電池電堆在超負荷運行狀況下,C v值呈現持續增大的趨勢,表明電堆的均衡性逐漸變差,最高達到了4.95%。此時,電流出現了階躍變化,造成電堆均衡性急劇變化,如圖7所示,為C v最大時刻及其前后時刻各個單電池的電壓情況。藍色線條為C v為4.95%時刻單電池電壓,可以看到電堆前端幾片單電池和中間單電池電壓呈現較低狀態,主要是因為前端幾片單電池容易出現水淹狀況,造成性能下降。中間單電池由于溫度較高,使得膜更易失水,內阻增大,輸出性能較低。故燃料電池在超負荷運行情形下一定要保證氣體供應充足,避免電堆不均衡性的增加。當負載電流出現階躍變化時,電堆內各單電池之間電壓響應的不同會造成更大的不均衡性,如紅色線條所示,即一些單電池已經變化到變載后電流(5A)所對應的電壓,而另外一些單電池依然處于上一時刻狀態,C v值達到19.41%,單電池之間對電流的敏感性差異造成了變載過程中出現巨大的不一致性。變載完后,此時電子負載控制為小電流情形,電堆單電池之間輸出性能良好,電壓均衡性很好,C v值達到0.38%。
圖7 C v值最大及其前后時刻單電池電壓
圖8為不同電流且電堆穩定運行情況下各單電池電壓分布圖。隨著拉載電流的增加,單電池電壓差異系數C v變大,即單電池電壓均衡性下降,這是由于電堆進氣歧管結構導致進入每片單電池的氣體流量并不均勻,其次拉載電流的增加造成反應物消耗量增加,會進一步造成單電池之間輸出性能的差異性,造成C v值增加,電堆均衡性下降。當電堆在170A額定電流下運行時,此時空氣的化學計量比為6.57,單電池電壓并未出現明顯的下降趨勢,呈現出較高的均衡性,故對于低壓燃料電池系統,應該通入更高化學計量比的氣體量以維持燃料電池的輸出性能。
圖8 不同電流值下的單電池電壓
2.3、電堆動態響應特性
在動態運行響應過程中,電堆輸出電壓將隨著電流的階躍變化而發生響應輸出變化,并經過一個過渡過程達到穩定狀態,因此,研究動態響應變化過程特性具有重要意義。針對動態響應試驗,探究了3個動態響應參數,即電堆電壓最大階躍幅值、電壓波動率和動態阻抗因子。
燃料電池電堆運行過程中單電池之間均衡性差異與燃料電池的壽命和可靠性有很大關系,具體分析動態工況響應過程中單電池的均衡性變化,對提高運行過程中的均衡性和燃料電池的耐久性具有重要意義。
圖9 電堆電壓最大上調和下沖值
圖10為電流階躍變化時,動態響應過程中的電壓波動率,可由式(4)表示。由于氣體的快速補充,初始階段電壓波動率隨著時間而快速減小,然后隨著陰極水的反擴散和膜中水合作用,電壓波動率變得緩慢,并逐漸趨于0。電壓下沖的波動率明顯大于電壓上調的波動率。上調的波動率幾乎都處于0.02以下或者在很短的時間內達到穩定狀態(<0.02)。電壓下沖的波動率最高值為0.063,但電壓響應的下沖變化能在10s內使輸出電壓達到一個相對穩定的狀態(<0.02),即燃料電池在階躍動態響應過程中表現出良好的穩定性。
圖10 動態響應過程中電堆電壓的波動率
圖11表示燃料電池動態響應過程中的動態阻抗值,動態阻抗可由式(5)表示,ΔI為電流階躍變化值。雖然階躍上升的電流大于階躍下降的電流,但由于電壓變化幅值較大,總體上下沖時的動態阻抗大于電壓上調時的變化,最大的動態阻抗為12.48mΩ。此外,在整個動態過程,動態阻抗都處于降低的過程中,說明電堆電壓都處于向穩態變化的過程中。由于從I3=17A時階躍電流(68A)較小,所以整個變化過程較緩慢,但整個動態響應過程動態阻抗因子在20s內都小于2mΩ,同時電堆的動態阻抗值也持續偏小。
圖11 動態響應過程中的動態阻抗圖
3 、結論
本文利用低壓燃料電池系統在燃料電池臺架上對車載動態工況進行了試驗探究,根據試驗結果分析了動態工況下的輸出特性、單電池電壓均衡性和動態響應特性,總結如下。
(1)電流階躍變化過程中,電堆單電池電壓均衡性出現激增現象,最大C v值達到19.41%,電堆輸出功率也瞬間突增變化到3785W。隨著電流的升高,穩定運行下電堆均衡性下降。超負荷運行狀態下,電堆前端和中間處單電池電壓輸出較低,為保證燃料電池在高負荷運行狀態下正常運行,對于低壓燃料電池系統,應該供應大化學計量比的氣體以保證電堆的輸出性能。
(2)電堆電壓下沖的最大幅值總是大于電堆電壓上調的最大幅值,即電流階躍增大對電壓輸出的影響更大。同時整個動態過程電壓響應的上調和下沖值都能在10s內達到一個相對穩定的狀態(電壓波動率<2%),具有良好的動態輸出性能。
本研究通過研究低壓燃料電池系統的動態輸出響應測試,為燃料電池電堆實際車載運行與控制提供參考,以充分發揮電堆輸出性能并提升其耐久性和可靠性。由于負載變化后,其氣體供應參數也應該改變,后期應進一步分析負載動態變化后氣體供應的控制策略等方面。